西南井下综合试油队两项技改推动清洁生产
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2021-11-10 15:56:34
中国石化新闻网
“点火装置及喷火装置一体化”与“ 增压机卸载分离装置”两项技术改造项目,是今年西南井下综合试油队推动清洁生产的突出亮点,技改项目在现场多口井应用成功,取得了绿色环保、提质促效、降本减费的三重绩效。
据主研人蒋敏介绍,一体化装置经在合深7井、合深5井、合深6井、彭州4平台井、马井1井等海相井使用,按照购买自动喷火装置一套费用约22.5万元,而点火装置及喷火装置一体化改造后设备预计成本15万元,每套可节约7.5万元,截至目前改造后投入使用的6套,已经节约了45万元。
以往,该公司综合试油队在含硫气井测试放喷过程中,自动点火装置与自动喷火装置两者位置不同,为两套单独设备。“减少设备安装、调试工作量及时间,减少设备运输成本,推动两套装置一体化、同时满足自动点火、喷火的功能。”该队项目研究人员在理出技改思路后,积极试验,他们在喷火装置设备上增设燃烧筒与放喷池围墙两处点火功能,很好地解决了这个问题。
在增压机卸载分离装置改造项目成功背后,综合试油队现场研究人员同样付出不少心血。“膜制氮气举作业中,每次停泵都需要将增压机机体中的氮气卸载,由于增压机的特殊润滑机构,部分润滑油会进入氮气中,随着卸载喷出。”主研人丁跃说,原厂在增压机卸载端加工一根大容积缓冲管,但每次卸载时,随着氮气喷出的油雾将设备箱体及近端地面污染,造成环境污染。
研究团队仔细研究设备结构,发现了症结所在:一是瞬间高压雾状气体导致分离差,二是润滑油沉积在缓冲罐底部,导致下次卸载随气体携出。大家开动脑筋,讨论了几个方案,经过优化选择,在2020年初,通过在缓冲管底部开口加闸阀,顶部加滤网,以此改变流向与流速,终于解决了油雾喷出造成的环境污染问题。
据了解,改造前,每次气举施工结束,需用吸油毡清洁卸载口周围油污,不仅造成环境污染,而且造成人工、材料浪费。改造后,仅今年1月至11月,在50余口井的施工作业中,因油雾被拦截,聚集在缓冲管底部被收集,卸载口无油污排出,大大降低了环境污染危害,有效了减少了公司废物处理费用,收到了良好的综合改造效果。
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油
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