济南炼化深入开展“比学赶帮超”活动,将清洁生产作为活动主攻点,坚持推进技术创新,通过技术改造,对装置进行调整优化。自五月底以来,二加氢车间加氢装置实现了外送污油“零排放”,降低了企业污油库存,有力地促进了清洁生产。
受工艺条件制约,为保护加氢催化剂,加氢装置在进料线上设置有反冲洗过滤器,并定期反冲洗,洗涤掉杂质,在此过程中,要产生一定量的反冲洗污油,2009年装置产生污油3381吨,约占总进料量的0.35%。通常的处理方法是将这部分污油输送到罐区污油罐,再定期送至催化装置回炼,对企业清洁生产形成不利影响。
二加氢车间利用加氢装置与焦化装置联合的优势,拓宽思路,深思熟虑,积极进行技术革新,通过对现场工艺管线流程的走向和介质的性能分析,决定将加氢反冲洗污油用作焦化装置的焦炭塔顶急冷油,并于今年四月份,利用焦化装置和加氢装置同时进行检修的机会,增加管线,将反冲洗过滤器污油改入焦化装置焦炭塔顶急冷油线。
四月底五月初,焦化装置和加氢装置相继开工,通过半个月的操作摸索,各班掌握了反冲洗污油作为焦化急冷油的操作步骤和操作要点,自五月底开始,在保证不对焦化操作产生影响的情况下,实现加氢污油全部进入焦化,不再进入罐区,不仅大大降低了企业污油系统的贮存和回炼压力,也使加氢装置的污油外送实现了“零排放”。