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硫酸装置S流线型规整波纹填料新产品受关注
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  • 2014-06-17 09:45:36
  • 中国化工报
  •     上周,在西安召开的2014年硫酸行业年会暨中国硫酸工业协会六届三次理事会上,各项硫酸生产及其配套的新技术、新产品、新装备推介层出不穷,令人眼花缭乱。其中,江西萍乡车田工业瓷厂开发的S流线型规整波纹填料新产品,在硫酸装置中应用取得显著节能效果,受到与会代表关注。
        
        据了解,干燥塔压降过高会使能耗及成本居高不下。这一硫酸干燥中最难解决的问题,多年来一直困扰着硫酸生产企业。硫酸干燥吸收塔大多采用耐酸碱性能好的传统陶瓷填料,但基本都是散堆填装,无序堆积,生产运行过程中填料之间相互撞击或摩擦产生大量粉末,堵塞填料空隙,造成气体流动阻力增大,影响生产运行效率。
        
        “我们发现普通陶瓷填料呈Y型形状,角度较小,导致气流阻力大。通过6年攻关试验,我们开发成功S流线型规整波纹填料等系列产品。由于该填料比表面积增大,不易堵塞,干燥塔阻力下降50%~75%,硫酸产量提高20%左右,是一项节能技术,特别适合硫酸装置扩能改造。”江西萍乡车田工业瓷厂总经理刘裕秋说。经清华大学化学工程系化工实验教学中心测试,该填料效率、压降、极限动能F因子等方面均好于普通填料,表现出较好的传质性能,达到国内先进水平。
        
        刘裕秋表示,S流线型规整波纹填料已在云天化国际化工股份有限公司三环分公司、富瑞分公司硫酸厂、山东联盟化工有限公司等20多套硫酸生产装置上成功应用,均收到良好的节能减排增效效果。
        
        “2012年我们在60万吨/年硫酸装置空气干燥塔改造中装填了S流线型波纹填料,使用至今运行情况一直不错,生产工艺稳定。今年3月我们又在二期工程60万吨/年硫酸装置上使用该填料,效果同样好。”云天化国际化工股份有限公司三环分公司硫酸厂厂长王自禹说。改造后干燥塔压降从4000Pa直降到改造后的980Pa,每年蒸汽产量增加2.64万吨,可产生效益187万元;酸泵流量下降100立方米/小时,每年可节约电费6.91万元。同时生产能力提升4%,年增产硫酸2.4万吨,综合下来每年增效337.92万元。2012年12月,云天化国际化工公司富瑞分公司硫酸厂在其80万吨/年硫酸装置也使用了S流线型波纹填料,今年还将在另一套硫酸装置上应用。
        
        新泰市明瑞化工有限公司、四川攀枝花德铭化工有限公司等都表示应用情况非常好。明瑞化工公司总经理杨万军介绍,该公司30万吨/年、15万吨/年硫铁矿制酸装置分别于2012年9月、2010年4月投产,但由于系统阻力大,不仅生产成本高、转化率低、降温效果差,还影响了制酸生产能力,间接影响了配套余热锅炉发电量。2013年对这两套硫酸装置填料改造后,干吸塔阻力分别平均由3080Pa降至1100Pa,3570Pa降至1280Pa;98%硫酸日产量增加89吨,吨酸电耗减少5.28千瓦时,日发电量增加3.24千瓦时。改造后每年至少新增经济效益830万元,约4个月即可收回成本。
        
        四川攀枝花德铭化工有限公司副总经理王林说,2013年7月该公司年产16万吨硫铁矿制硫酸装置停车技改检修期间,将干燥塔的填料由传统规整填料改成新型S流线型规整填料,开车后现场实测数据表明,干燥塔阻力降从2300Pa下降到550Pa;喷淋量减少20%,酸泵电流下降20A,产能提高20%,每年增加效益150万元左右。
        
        “我国去年硫酸产量8650万吨,若按40%产能装置的干燥塔填料进行改造,就能年增产硫酸650万吨,再加上节能效果,将为企业带来巨大的经济效益。在2014年硫酸行业年会上,我们刚刚又接了几个订单。”刘裕秋说。
  • 文章关键词: 硫酸波纹填料
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