中国化工制造网讯 辽阳石化公司与石油化工研究院大庆化工研究中心积极合作,在开展乙烯原料评价优化、乙烯装置裂解炉在线优化的同时,圆满完成了两台裂解炉运行优化实验工作并取得成效。截至2月底,乙烯综合能耗由过去的850千克标油/吨降至786.0千克标油/吨乙烯,同比降低7.5%,达到了791千克标油/吨乙烯的设计值。
为有效提高裂解炉的运行效率,辽阳石化于去年4月对F-111炉进行了改造,并委托石化院大庆中心对F-109和F-111两台裂解炉进行运行优化实验。截至今年年初,共标定裂解炉12台次,分析项目26项,获得实验数据300多个。这些数据为准确掌握裂解炉的运行状态,调整裂解炉工艺参数和运行优化提供了技术支持。
辽阳石化通过引用裂解炉烧焦新工艺,优化烧焦方案,将烧焦时间由48小时缩短到24小时,实现了年节约低压蒸汽5500吨、燃料气1000吨、公用风3300吨的良好效果。同时,针对不同进料合理控制裂解蒸汽稀释比,在保证裂解炉运行周期的同时,年降低蒸汽消耗5.6万吨,有效的降低了裂解能耗。
针对改造后特殊的乙烯生产工艺,辽阳石化积极组织广大技术人员及有经验的工人技师进行专题攻关,使碳二加氢的选择性提高了20%,丙烯精馏塔塔底丙烯损失量降低了80%。