齐鲁乙烯1号裂解炉节能改造项目开车成功
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2020-07-15 14:43:33
中国石化新闻网
7月10日13:45,齐鲁乙烯装置1号裂解炉投入石脑油原料,标志着该炉节能改造工作全面结束,正式加入生产序列。
开车过程中,烯烃厂领导靠在裂解车间开车现场,与安全、生产、设备等科室一起,严格按照开工流程进行确认、检查,随时协调解决开工过程中出现的问题,保证了开车每个环节的顺利进行。目前,1号裂解炉运行状态平稳,乙烯装置保持高负荷运行水平。
本次1号裂解炉改造主要是对1号裂解炉辐射段炉管构型和对流段炉管进行优化排布,增加换热器,提高裂解炉总体的热效率,充分回收生产热余量。
乙烯装置1号裂解炉改造时间紧、任务重,早一天完工就能早一天创效。为保证项目顺利完成,烯烃厂和建设单位积极商讨深度预制方案,加大厂外预制总量,确保项目进度按照控制点顺利进行,在改造开始前,设备预制等各项工作就已全面展开,减少了现场施工作业时间和作业风险。施工过程中,烯烃厂针对1号裂解炉所处位置施工空间狭小,现场施工作业点多面广,生产与施工深度交叉,给生产和施工安全等工作带来不便的特点,不断优化施工方案,保证了各阶段工作的顺利完成。改造期间,烯烃厂在乙烯装置的优化运行上下足了功夫, 全厂干部职工加班加点,克服了施工作业多,备用裂解炉少等难题,保持了改造期间乙烯小时产量不降低的高负荷生产态势,用两个月的时间,圆满完成改造任务。7月9日,该炉点火一次成功。7月10日,投油进料一次成功。改造后的1号裂解炉的运行工况将得到大大改善,运行周期延长,热效率提高,单位能耗降低,从而实现裂解炉节能降耗、提高效益的目的。
文章关键词:
乙烯
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