日前,九江石化生产的303#罐95号车用汽油,317#罐92号车用汽油,全部达到国VI标准要求,提前5天完成了总部要求。国VI汽油降低了烯烃、芳烃、苯含量,可改善汽车尾气排放,颗粒物的排放降低10%左右。
伴随国VI油品的升级,九江石化质量提升在加速:三季度,九江石化产品出厂合格率100%,石化产品质量累计等级品率117.23%,在12次产品抽检中,质量均合格。
明方向,多项措施形合力
九江石化5年内3次获评中国石化质量管理先进单位,成绩来之不易。
炼油运行一部围绕1号加氢装置和航煤加氢装置生产实际,共识别分析出质量风险24项次,新增风险6项次,涉及精制航煤铜片腐蚀、银片腐蚀风险管控等。三季度公司完成网上风险复合工作合计96项次。
炼油运行五部抓质量盲板及质量关键阀门控制,开展质量操作风险识别及学习培训,提高班组日常操作水平。
针对7、8、9月高温季节,质管中心牵头,生产经营处、相关单位配合,加强化工助剂现场的监督管理,对九江石化现场助剂的防晒、防潮、通风、满桶及空桶的存放数量等情况进行专项检查。
“质量管理覆盖范围之广、涉及力度之大、各项检查之细,容不得我们有丝毫懈怠。”质管中心质管科长说。
攻难点,质量攻关助好力
9月22日中秋佳节,九江石化总经理谢道雄来到化工运行部包装仓库,详细了解产品质量、包装设备运行情况,在九江石化领导的精心谋划下,质管中心和码头运行部等单位组成联合攻关小组。
炼油运行六部通过低限控制回流罐界位、检查修复回流罐结构、强化底温控制、降低汽提蒸汽等办法降低微量水,航煤中水含量明显下降,由89.13毫克/千克降低到了68.31毫克/千克;针对航煤腐蚀不合格,对航煤脱硫精制罐切除置换,搭建航煤质量预判系统,确保了加氢裂化航煤腐蚀合格。
质管中心和码头运行部对航煤水路出厂过滤器滤芯进行长周期攻关,由过去一次输量9000吨提高到40000吨,减少了材料消耗。通过对槽车选车、洗车、验车、装车环节质量严格把关,杜绝了污染航煤事件。
盯目标,争创一流施准力
根据国家汽柴油质量升级要求,2019年1月1日汽柴油产品全部执行国VI标准。为积极推进汽柴油质量升级,九江石化提前谋划,在九江石化领导的推动下,提前开展装置适应性生产,收集大量基础数据,全面摸查九江石化生产国VI车用汽柴油的能力。
结果表明,九江石化生产的车用柴油完全满足国VI标准;针对汽油升级的主要质量瓶颈烯烃含量、芳烃含量和辛烷值等3项指标,质管中心与生产经营处、各生产单位共同努力,经过反复推敲、精密测算,确定了最佳的生产、调和方案。
9月20日,九江石化正式启动汽油国VI升级方案,按照预定方案开展生产、调和、置换,仅5天时间就生产出符合内控标准的92号、95号国VI汽油,至此,九江石化汽柴油正式迈入国VI时代。